1.龍門刨工作臺直流調速系統的改造:改造后的龍門刨工作臺直流調速系統采用的是英國歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調速器。歐陸(Eurotherm)是具有當代水平的全微機化工業直流電機調速驅動器,輸出電流范圍在15A~5000A,全系列產品還具有控制、監控、保護和串行通訊的功能。歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調速器分兩象限和四象限兩種配置,單象限驅動器能實現正向運行,四象限驅動器則是可逆的,這兩種配置的驅動器均能實現對電機速度和轉矩的控制,四象限驅動器也可以對正反向逆行控制。歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX系列直流調速器還有一系列可供擁護隨意設定的參數,此參數數據有些來自外部,如速度給定、轉矩給定、速度反饋以及電機的各種特性參數等,同時配備I/O 接口,可以方便的與外部設備結合,以滿足各種調速的需要,用歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調速器中的180A 和一臺50kW 的直流電機,來取代直流發電機組和交磁擴大機,從而實現了工作臺的無級調速、自動加減速、以及自動換向等動作。
2.用PLC 實現龍門刨床的其他動作的電器自動控制。本改造采用 FX2N-80MR PLC完成龍門刨床自動進給刀、抬刀、橫梁升降、橫梁夾緊放松、刀架快速移動以及工作臺的加速、換向等各種動作的正常運轉。
3.采用圓光柵編碼器完成工作臺的行程設定。在支流電機的軸上安裝有圓光柵編碼器,通過編碼器A 相、B 相脈沖計數與PLC 內的計數器和歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調速器的I/O 接口完成工作臺的前進、后退、加減速、換向,以實現工作臺自動往復的行程設定,從而取消了工作臺過去的加減速開關、換向開關,同時也減少了故障。
4.改造后的全數字龍門刨控制系統的特點:1)。該數字直流傳動裝置能耗低,效率高,其效率可0.99以上,而直流發電機組只有0.7左右。2)。調速性能高。這種全數字直流調速裝置是一種高傳動張制,以其自身的優點使整個主傳動控制系統的、調速范圍、快速性能有了很大的,從而了加工能力及其加工質量。3)。結構簡單,性高。與交磁擴大機組相比,全數字可逆直流調速裝置可減少60Kw直流發電機一臺,70kW交流電動機一臺,交磁放大機一套,同時大大減少了占地面積,并使控制系統結構簡單、體積縮小;而且能量性轉換,使能耗降低,效率大大。用的可編程控制器取代繁雜的交直流繼電器控制系統,使元件減少,連線減少,大大了系統的性,同時維護也十分方便。4)。裝機水平高,具有完善的保護功能。系統具有良好的保護和監控功能,PLC 有自身的輸入/輸出監控指示燈,而全數字直流調速裝置則更有良好的保護監控功能,且具有故障存儲記憶,自適應參數優化等多種功能。5)。免維護,改造后,系統中的全數字直流調速裝置和可編程控制器不需要維護,了系統的作業效率,減少運行成本6)。改造后,由于取掉了交流機組,因而可無噪音運行。
四、使用效率:
由歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX系列直流調速器和PLC相互配合進行改造后的龍們刨床控制系統速為5rpm,為1500rpm,從起步到全速8秒時間,從全速到換向實行兩次減速,可在12秒時間內完成,且換向平穩無沖擊,不會發生振蕩、爬行、起位等現象,同時可恒轉矩切削,因而大大加工精及效率。通過懸掛按鈕完完成系統的啟動、停止、自動手動。工件加工長度范圍由懸掛按鈕站完成行程設置,并通過PLC 的記憶功能來保存,電氣柜上有各種報警指示,幾乎可以實現無故障、免維護運行。




